男人最爱上的🔞网站🚩 數控機🔞床加工精🚩度異常🔞的原🚩因及🔞解決方法_常見問🚩題_廈門🚩誠緻創🔞精密機🔞械有限公司🚩
常見問題

數(shù)控機床加工(gōng)精度異常的(de)原因及解決(jué)方法

2025/12/01 10:32:54 人氣(4310)

數(shù)控機床加工(gōng) 精度異常的(de)原因及解決(jué)方法

  一、造成(cheng)加工精度異(yi)常故障的原(yuan)因

  造成加工(gōng)精度異常故(gù)障的原因隐(yǐn)蔽性強,診斷(duàn)難度比較大(da)。筆者根據多(duō)年實踐經驗(yàn),歸納出五個(gè)主要原因:機(jī)床進給單位(wei)被改動或變(biàn)化;機床各個(gè)軸的零點偏(piān)置異常;軸向(xiàng)的反向間隙(xi)異常;電機運(yùn)行狀态異常(cháng),即電氣及控(kong)制部分異常(chang);機械故障,如(rú)絲杠,軸承,軸(zhóu)聯器等部件(jian)。另外加工程(chéng)序的編制,刀(dāo)具的選擇及(ji)人爲因素,也(yě)可能導緻加(jiā)工精度異常(cháng)。金屬加工微(wei)信,内容不錯(cuo),值得關注。

  2.先機(ji)械後電氣一(yi)般來說,機械(xiè)故障較易發(fā)覺,而數控系(xi)統故障的診(zhěn)斷則難度較(jiào)大些。在故障(zhang)檢修之前,首(shǒu)先注意排除(chu)機械性的故(gù)障,往往可達(da)到事半功倍(bei)的效果。

  3.先靜(jing)後動先在機(ji)床斷電的靜(jing)止狀态下,通(tōng)過了解,觀察(chá),測試,分析,确(què)認爲非破壞(huài)性故障後,方(fāng)可給機床通(tōng)電;在運行工(gōng)況下,進行動(dong)态的觀察,檢(jian)驗和測試,查(chá)找故障。

  而對(duì)破壞性故障(zhàng),必須先排除(chu)危險後,方可(ke)通電。

數(shù)控機床加工(gōng)

  三、數控機床(chuang)故障診斷方(fang)法

  1.直觀法(望(wang)聞問切)問-機(ji)床的故障現(xiàn)象,加工狀況(kuang)等;看-CRT報警信(xìn)息,報警指示(shì)燈,電容器等(děng)元件變形煙(yān)熏燒焦,保護(hu)器脫扣等;聽(tīng)-異常聲響;聞(wén)-電氣元件焦(jiāo)糊味及其它(ta)異味;摸-發熱(rè),振動,接觸不(bú)良等。金屬加(jiā)工微信,内容(róng)不錯,值得關(guan)注。

  2.參數檢查(cha)法參數通常(chang)是存放在RAM中(zhōng),有時電池電(dian)壓不足,系統(tong)長期不通電(diàn)或外部幹擾(rǎo)都會使參數(shù)丢失或混亂(luan),應根據故障(zhàng)特征,檢查和(he)校對有關參(cān)數。

  3.隔離法一(yi)些故障,難以(yǐ)區分是數控(kong)部分,還是伺(si)服系統或機(ji)械部分造成(chéng)的,常采用隔(ge)離法。

  4.同類對(dui)調法用同功(gong)能的備用闆(pǎn)替換被懷疑(yí)有故障的模(mó)闆,或将功能(néng)相同的模闆(pan)或單元相互(hu)交換。

  5.功能程(chéng)序測試法将(jiāng)G,M,S,T,功能的全部(bù)指令編寫一(yī)些小程序,在(zai)診斷故障時(shí)運行這些程(cheng)序,即可判斷(duàn)功能的缺失(shī)。

  四、加工精度(du)異常故障診(zhen)斷和處理實(shí)例

  故障診(zhěn)斷:調查中了(le)解到,故障是(shi)忽然發生的(de)。機床在點動(dong),在手動輸入(rù)數據方式操(cāo)作下各個軸(zhou)運行正常,且(qiě)回參考點正(zheng)常,無任何報(bào)警提示,電氣(qi)控制部分硬(ying)故障的可能(neng)性排除。應主(zhu)要對以下幾(jǐ)個方面逐一(yi)進行檢查。金(jīn)屬加工微信(xin),内容不錯,值(zhi)得關注。

  檢查(chá)機床精度異(yì)常時正在運(yun)行的加工程(chéng)序段,特别是(shi)刀具長度補(bu)償,加工坐标(biao)系(G54-G59)的校對和(hé)計算。

  在點動(dòng)方式下,反複(fú)運動Z軸,經過(guò)視,觸,聽,對其(qí)運動狀态診(zhěn)斷,發現Z向運(yùn)動噪音異常(cháng),特别是快速(su)點動,噪音更(gèng)加明顯。由此(ci)判斷,機械方(fāng)面可能存在(zài)隐患。

  檢查機(ji)床Z軸精度。用(yòng)手搖脈沖發(fa)生器移動Z軸(zhóu),(将其倍率定(ding)爲1×100的擋位,即(ji)每變化一步(bu),電機進給0.1mm),配(pèi)合百分表觀(guan)察Z軸的運動(dong)情況。在單向(xiang)運動保持正(zhèng)常後作爲起(qi)始點的正向(xiang)運動,脈沖器(qi)每變化一步(bu),機床Z軸運動(dòng)的實際距離(li)d=d1=d2=d3=…=0.1mm,說明電機運(yun)行良好,定位(wei)精度也良好(hao)。而返回機床(chuang)實際運動位(wei)移的變化上(shàng),可以分爲四(si)個階段:(1)機床(chuáng)運動距離d1>d=0.1mm(斜(xie)率大于1);(2)表現(xiàn)出爲d1=0.1mm>d2>d3(斜率小(xiao)于1);(3)機床機構(gòu)實際沒移動(dòng),表現出标準(zhun)的反向間隙(xi);(4)機床運動距(ju)離與脈沖器(qì)經定數值相(xiang)等(斜率等于(yú)1),恢複到機床(chuáng)的正常運動(dong)。無論怎樣對(duì)反向間隙進(jìn)行補償,其表(biǎo)現出的特征(zheng)是:除了(3)階段(duàn)補償外,其他(tā)各段變化依(yi)然存在,特别(bié)是(1)階段嚴重(zhong)影響到機床(chuang)的加工精度(du)。補償中發現(xian),間隙補償越(yue)大,(1)階段移動(dong)的距離也越(yuè)大。金屬加工(gong)微信,内容不(bú)錯,值得關注(zhu)。

  分析上述檢(jian)查認爲存在(zai)幾點可能原(yuán)因:一是電機(ji)有異常,二是(shi)機械方面有(yǒu)故障,三是絲(sī)杠存在間隙(xì)。爲了進一步(bù)診斷故障,将(jiāng)電機和絲杠(gàng)完全脫開,分(fèn)别對電機和(he)機械部分進(jìn)行檢查。檢查(cha)結果是電機(jī)運行正常;在(zài)對機械部分(fèn)診斷中發現(xiàn),用手盤動絲(sī)杠時,返回運(yun)動初始有很(hen)大的空缺感(gǎn)。而正常情況(kuang)下,應該能感(gan)覺到軸承有(you)序而平滑的(de)移動。

  故障處(chu)理:經過拆卸(xie)檢查發現該(gāi)軸承确實受(shou)損,且有滾珠(zhū)脫落。更換後(hou)機床恢複正(zhèng)常。

  2.控制邏輯(jí)不妥導緻加(jia)工精度異常(cháng)

  故障現象:一(yī)台上海機床(chuang)廠家生産的(de)加工中心,系(xì)統是Frank.加工過(guò)程中,發現該(gai)機床X軸精度(du)異常,精度誤(wu)差小爲0.008mm,大爲(wèi)1.2mm.故障診斷:檢(jiǎn)查中,機床已(yǐ)經按照要求(qiú)設置了G54工件(jiàn)坐标系。在手(shou)動輸入數據(ju)方式操作下(xia),以G54坐标系運(yùn)行一段程序(xù)即“GOOG90G54X60.OY70.OF150;M30;”,待機床運(yun)行結束後顯(xiǎn)示器上顯示(shi)的機械坐标(biāo)值爲(X軸)“-1025.243”,記錄(lu)下該數值。然(ran)後在手動方(fāng)式下,将機床(chuang)點動到其他(ta)任意位置,再(zài)次在手動輸(shū)入數據方式(shì)操作下運行(háng)剛才的程序(xù)段,待機床停(tíng)止後,發現此(ci)時機床坐标(biao)數值顯示爲(wèi)“-1024.891”,同上一次執(zhi)行後的數值(zhí)比較相差了(le)0.352mm.按照同樣的(de)方法,将X軸點(diǎn)動移動到不(bu)同的位置,反(fǎn)複執行該程(chéng)序段,而顯示(shi)器上顯示的(de)數值都有所(suo)不同(不穩定(ding))。金屬加工微(wei)信,内容不錯(cuo),值得關注。用(yong)百分表對X軸(zhou)進行仔細檢(jiǎn)查,發現機械(xie)位置實際誤(wù)差同數字顯(xian)示出來的誤(wù)差基本一緻(zhi),從而認爲故(gù)障原因爲X軸(zhou)重複定位誤(wu)差過大。對X軸(zhóu)的反向間隙(xi)及定位精度(dù)進行檢查,重(zhong)新補償其誤(wù)差值,結果起(qǐ)不到任何作(zuò)用。因此懷疑(yi)光栅尺及系(xi)統參數等有(yǒu)問題。但爲什(shí)麽産生如此(cǐ)大的誤差,卻(que)又未出現相(xiang)應的報警信(xìn)息進一步檢(jian)查發現,此軸(zhóu)爲垂直方向(xiàng)的軸,當X軸松(song)開時主軸箱(xiang)向下掉,造成(chéng)了誤差。

  故障(zhang)處理:對機床(chuáng)的PLC邏輯控制(zhì)程序做了修(xiu)改,即在X軸松(sōng)開時,先把X軸(zhou)使能加載,再(zai)把X軸松開;而(er)在X軸夾緊時(shi),先把X軸夾緊(jǐn)後,再把使能(néng)去掉。調整後(hou)機床故障得(de)以解決。

  3.機床(chuáng)位置問題導(dǎo)緻加工精度(du)異常

  故障現(xiàn)象:一台杭州(zhou)産的立式數(shu)控銑床,配備(bei)北京KND-10M系統。在(zai)點動或加工(gōng)過程中,發現(xiàn)Z軸異常。

  故障(zhang)診斷:檢查發(fa)現,Z軸上下移(yi)動不均勻且(qiě)有噪聲,且存(cún)在一定間隙(xì)。電機啓動時(shí),在點動方式(shì)下Z軸向上運(yùn)動存在不穩(wěn)定的噪聲及(ji)受力不均勻(yún),且感覺電機(jī)抖動比較厲(li)害;而向下運(yùn)動時,就沒有(yǒu)抖動得這麽(me)明顯;停止時(shi)不抖動,在加(jiā)工過程中表(biao)現得比較明(míng)顯。分析認爲(wei),故障原因有(yǒu)三點:一是絲(sī)杠反向間隙(xi)很大;二是Z軸(zhou)電機工作異(yì)常;三是皮帶(dài)輪受損至受(shòu)力不均。但有(yǒu)一個問題要(yào)注意的是,停(ting)止時不抖動(dong),上下運動不(bú)均勻,所以電(dian)機工作異常(cháng)這個問題可(kě)以排除。金屬(shu)加工微信,内(nèi)容不錯,值得(de)關注。因此先(xian)對機械部分(fèn)診斷,在診斷(duan)測試過程中(zhōng)沒有發現異(yì)常,在公差之(zhī)内。利用排除(chú)法則,餘下的(de)隻有皮帶問(wèn)題了,在檢測(ce)皮帶時,發覺(jiao)這條皮帶剛(gang)換不久,但在(zai)細心檢測皮(pí)帶時,發現皮(pi)帶内側出現(xiàn)不同程度的(de)受損,很明顯(xian)是受力不均(jun)所至,是什麽(me)原因造成的(de)呢在診斷中(zhong)發現電機放(fang)置有問題,即(ji)裝夾的角度(dù)位置不對稱(chēng)造成受力不(bu)均。

  故障處理(li):隻要将電機(ji)重裝,對準角(jiǎo)度,測量好距(ju)離(電機與Z軸(zhóu)的軸承),皮帶(dài)兩邊(長度)要(yao)均勻。這樣,Z軸(zhóu)上下移動不(bu)均勻且有噪(zao)聲及抖動現(xiàn)象就消除了(le),Z軸加工恢複(fu)正常。

  4.系統參(can)數未優化,電(diàn)機運行異常(cháng)

  導緻加工精(jīng)度異常系統(tong)參數主要包(bao)括機床進給(gěi)單位,零點偏(pian)置,反向間隙(xi)等。例如Frank數控(kong)系統,其進給(gěi)單位有公制(zhì)和英制兩種(zhong)。在機床修理(lǐ)過程中對于(yú)局部處理,常(cháng)常影響到零(líng)點偏置和間(jian)隙的變化,故(gu)障處理完畢(bi)後應作适時(shi)的調整和修(xiū)改;另一方面(mian),由于機械磨(mo)損嚴重或連(lián)接位松動也(ye)可能造成參(cān)數實測值的(de)變化,需要對(duì)參數做相應(yīng)的修改才能(neng)滿足機床加(jia)工精度的要(yào)求。

  故障現象(xiang):一台杭州産(chǎn)的立式數控(kòng)銑床,配備北(bei)京KND-10M系統。在加(jia)工過程中,發(fa)現X軸精度異(yi)常。

  故障診斷(duan):檢查發現X軸(zhóu)存在一定間(jian)隙,且電機啓(qǐ)動時存在不(bú)穩定的現象(xiang)。用手觸摸X軸(zhou)電機時感覺(jiao)電機拉動比(bi)較厲害,停止(zhi)時拉動不明(ming)顯,尤其是點(diǎn)動方式下比(bi)較明顯。分析(xī)認爲,故障原(yuán)因有兩點:一(yī)是絲杠反間(jiān)隙很大;二是(shì)X軸電機工作(zuo)異常。

  故障處(chu)理:利用KND-10M系統(tǒng)的參數功能(néng),對電機進行(hang)調試。首先對(dui)存在的間隙(xì)進行補償,再(zài)調整伺服系(xi)統參數及脈(mò)沖抑制功能(néng)參數,X軸電機(jī)的抖動消除(chu),機床加工精(jing)度恢複正常(chang)。

  通過對數控(kong)機床加工精(jing)度異常故障(zhang)診斷和處理(lǐ)方法的探讨(tao),把實習生産(chan)中所遇到的(de)實際問題及(jí)解決方法加(jiā)以歸納,充實(shí)了教學内容(róng)并滲透到生(shēng)産實踐中,不(bú)但讓學生掌(zhǎng)握了解決問(wèn)題的方法,更(geng)重要的是培(pei)養了學生實(shi)際操作能力(li),運用知識分(fèn)析和解決問(wèn)題的能力,達(da)到技工學校(xiào)教育教學的(de)目标,使學生(sheng)成爲适應市(shi)場需求的實(shí)用型人才。

和我們取(qu)得聯系

136-6601-0382 廈門(men)市同安區霞(xia)輝路4号
Copyright © 2021-2023 廈門(men)誠緻創精密(mi)機械有限公(gōng)司
技術支持(chí):昆山金橙科(ke)技
总 公 司 急 速 版 WAP 站 H5 版 无线端 AI 智能 3G 站 4G 站 5G 站 山西分公司 西藏分公司 黑龍江分公司 寧夏分公司 江蘇分公司 浙江分公司 福建分公司 貴州分公司 安徽分公司 河南分公司 四川分公司 湖北分公司 江西分公司 廣東分公司 青海分公司 遼寧分公司 甘肅分公司 吉林分公司 新疆分公司 雲南分公司 陜西分公司 山東分公司 河北分公司 廣西分公司 湖南分公司 內蒙古分公司 海南分公司
·  ·
 
·